湖南水口山鉛液態(tài)還原項目實現(xiàn)多項創(chuàng)新
2015年11月20日 8:56 3894次瀏覽 來源: 中國礦業(yè)報 分類: 建設工程 作者: 鄧鑫 張世明
截至今年10月份,湖南水口山有色金屬集團有限公司12.5平方米側吹爐項目成功運行一周年,共處理熱渣17.7萬噸,產出合格粗鉛7.66萬噸,各類綜合指標均達國內領先水平。
近年來,該公司致力于轉型升級,堅持技改項目出效益,于2013年11月28日啟動鉛液態(tài)高鉛渣直接還原項目。在項目論證和具體實施中,項目組充分借鑒國內同行的成功經(jīng)驗,對多個工程項目進行了技術改造,實現(xiàn)了眾多首創(chuàng)。一是首創(chuàng)水渣分離技術。他們將鋼鐵冶煉中的尾渣冷卻?;夹g成功移植到鉛冶煉中,與傳統(tǒng)尾渣沖水沉淀技術比較,具有占地面積小、節(jié)水量大、裝置簡單、自動化程度高、水渣一次分離、沖渣水蒸氣集中排放、環(huán)保效果好等優(yōu)勢。二是首次應用有機胺可再生脫硫技術。與傳統(tǒng)尾氣處理工藝相比,該工藝無固體廢渣,無二次污染。三是首次成功設計并應用整體埋管式銅水嘴,制作工藝為整體澆注一次成型,耐高溫、耐磨、耐沖刷,漏水概率極小。
歷經(jīng)十個半月的艱苦建設,鉛液態(tài)高鉛渣直接還原項目成功投產。與原有鼓風爐還原工藝相比,具有爐壽長、能耗低、回收率高、環(huán)保效果好等優(yōu)點。項目運行一年來,其能耗由485千克標煤/噸降至390千克標煤/噸,渣含鉛指標由3.26%降至2.21%,日處理量由443.45 噸提升至527.51噸。經(jīng)科學測算,還原爐投產后,每年可增加效益2500萬元。
據(jù)了解,在鉛液態(tài)高鉛渣直接還原技術中,最為關鍵的設施是爐缸。為此,項目組進行了大量技術攻關和創(chuàng)新,并產生了與此相關的多處高質量創(chuàng)新點。與以前鎂鉻磚砌筑的爐缸比較,其整體結構更穩(wěn)固,耐沖刷、耐水、抗變型性能優(yōu)越,使側吹爐爐缸壽命大大延長。目前設備運行良好,創(chuàng)造了同類項目建設周期、達產達標周期最短的世界紀錄。
該工藝運行一年來環(huán)保效果良好,排空氣體含硫在400mg/ Nm3以下,減少二氧化硫排放3500噸,有效控制了揚塵及無組織排放。
責任編輯:陳鑫
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